解决“小问题”,树立“小典型”——绵阳工厂探索降本增效“小革新”
作者:波鸿集团来源:波鸿集团发布时间:2024-12-12浏览次数:371次
今年,公司为鼓励广大职工在工作中发展自我、求实创新、积极主动而设立了专项激励。绵阳工厂设备部李欢、夏杰、卢兴明、贾小平等近日因此获益。他们共同完成了工厂“电炉线圈修补”这一自发创新任务。
铁肩担当,从“小问题”着眼
绵阳工厂一厂使用的电炉线圈已有14年,线圈老化磨损严重,部分位置出现了砂眼,加上筑炉时筑炉器剧烈震动,电炉线圈今年已出现四次漏水问题。常规情况下,电炉线圈漏水可以用氧焊修补,但由于破损部位遮挡,加之氧焊修补时产生高达1300摄氏度的高温会使电炉线圈匝间绝缘块全部炭化,从而导致必须拆炉更换绝缘块。此前,当需要进行修补时,工厂不仅要拆炉,并且受气焊技术限制,还得聘请厂家专业人员进行焊补。出现一次漏水问题,仅重新筑炉加委外成本就高达4万元,炉子的产能浪费与至少三天的时间成本消耗更是一笔不菲的数目。
面对电炉线圈维修耗时、耗财、耗力的问题,绵阳工厂设备管理部职员一直积极探索能节能降本的方法。10月初,绵阳工厂设备管理部副经理李欢凭借丰富的技术经验,在查阅资料之后,创造性提出用氩弧焊代替氧焊修补的想法,设备管理部的同事们便开始投入一轮试验。
以行求知,用“小革新”解决
氧焊焊接电炉线圈强度高、融合度高,因此业内普遍使用氧焊进行线圈修补,使用氩弧焊进行线圈修补,对于业内来说实属罕见。因此,用氩弧焊来修补电炉线圈,对于设备部人员来说是一次极其大胆的尝试,需要不断调整参数,寻求最优解。
氩弧焊即氩气作为保护气体焊接,通过电弧放电将焊材熔化,并与基材熔合,从而实现焊接。氩弧焊焊接细腻,燃烧稳定,是很多五金焊接选择的方法。了解氩弧焊的特性,绵阳工厂团队从理论上得出氩弧焊的可适用性。氩气能够将焊接区域与空气隔离,防止焊材在高温下与空气中的氧气接触,从而避免氧化,焊接温度低,也就避免了拆炉重新换绝缘块。同时,氩弧焊可以通过调节电流和电压来调节能量,从而实现对焊接过程的精确度把控。适当的能量控制可以确保焊接质量,避免焊接缺陷如气孔和未熔合等问题。
10月初能源设备在提出氩弧焊修补的设想之后,设备部李欢、夏杰积极牵头,查阅资料,卢兴明、贾小平利用空余时间便开始在备用线圈上试验,经过不断调试,终于锁定关键参数,焊丝选用2mm的45%银钎焊条,电流选用300A—310A时,焊接熔透性好,且透度均匀,表面光滑、整齐,焊接接头变形量小,残余应力也小。在经过备用线圈修补,b炉漏水线圈修补实际操作之后,彻底验证氩弧焊修补可行性。11月13日,团队正式形成作业指导书。项目成型之后,b炉正式修补节约委外加重新筑炉成本4万元,减少产能浪费至少200炉,恢复生产时间由至少3天变为3个小时。
降本增效,以“小典型”带动
氩弧焊项目的提出,为解决小面积线圈漏水提供崭新思路,也在事实上节约成本,提高了工作效率。国兴控股、波鸿实业鼓励广大职工发展自我,重视人才队伍建设、工人队伍建设,实施了一系列正向奖励措施。公司员工也秉承“人人都是经营者”的理念,为公司开源节流贡献自己力量。以绵阳工厂为例,不仅有“电炉线圈氩弧焊项目”的创新性提出,还有“ P552项目产品研磨降本”,该项目使得产品的打磨效率由5.3件/人/H提升至30件/人/H;“空压站余热回收”,该项目利用2台132KW空压机进行余热回收,每天产生25吨60摄氏度热水,可以满足500名职工洗浴热水,年节约液化气的费用约12.4万元。
“积一勺以成江河,累微尘以崇峻极”,未来,公司将延续一系列激励政策,鼓励广大职工,尽专业之长,发现“小问题”,利用“小革新”,发明“小创造”,解决“小问题”,共同创造“大进步”。
文/行政管理中心 刘翠萍