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从“小作坊”到“智造舱”——四川威斯卡特机加车间RHZ33V涡轮壳生产线蜕变记

作者:波鸿集团来源:波鸿集团发布时间:2025-06-26浏览次数:27次

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走进四川威斯卡特机加车间,七台ABB机器人正以微米级精度流畅协同,有条不紊抓取着RHZ33V涡轮壳穿梭机床内外。这幅场景在两年前还被视为天方夜谭,而如今却在四川威斯卡特机加车间实现梦想照进现实。

破局:小作坊印象刺痛,智能转型刻不容缓

“2022年清华大学博士生来厂实习结束后,其评价机加车间像八九十年代农村的手工小作坊,设备部经理王飞指着墙上泛黄的手工流程图坦言。这个评价深深刺痛了当时所有机加车间管理人员的内心,自此一颗转型的种子也在机加车间内悄然埋下。2023年初,在全球汽车零部件行业不断内卷与竞争对手自动化升级降本提效的双重压力下,车间管理层果断决策:以自动化改造驱动机加车间智能化转型生产进而撕开生存突破口!经过车间多次调研和论证,最终RHZ33V涡轮壳产线自动化智能化升级改造计划应运而生。

聚力:携手ABB,高效务实协同构建产线新标准

作为涡轮增压器的核心部件,涡轮壳的机加工过程因铸造变形量大、加工基准不稳等因素,长期被业内视作自动化改造的硬骨头20247,机加车间与全球工业机器人巨头ABB公司达成合作,对车间RHZ33V两条涡轮壳生产线实施智能化改造。为保持高效沟通,双向发力保障智能化改造稳步推进,安装调试期间,车间与ABB技术团队建立日清日结机制。面对设备定位偏差、管线冲突等难题,双方通过每日工程例会和三维模型实时核验,快速优化方案并落实整改针对原始设计疏漏,项目组启动快速响应机制,组织技术人员现场勘测、同步完善图纸规范,确保关键节点无缝衔接,推进项目严格按照项目关键节点稳步向前。

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RHZ33V涡轮壳自动化生产线试运行中

蜕变:智能化答卷交出亮眼成绩

经过ABB项目团队以及机加车间相关技术人员长达3个月的团结协作和技术攻关,目前RHZ33V涡轮壳生产线智能化升级已进入试运行及批量优化阶段实现了从毛坯上料到机械加工、打磨毛刺、零件清洗以及关键尺寸在线测量的全过程自动化生产。初步数据显示,该项目已助力该条生产线实现重大突破:综合生产效率从85%跃升至90%,日均产能提升10%生产线人员从原来的9人降低到现在的3人,该项目的成功实施引领着整个车间从手工小作坊智能制造舱蜕变迈出了坚实的一步。

四川威斯卡特副总经理陈艳军表示这不仅是生产线升级,更是车间向智能制造范式转型的战略实践。 通过生产效率跃升与全要素成本优化,我们不仅锻炼了车间技术人员的技术水平,提升了车间质量管理水平,更是打造出了机加车间可持续运营竞争力,为未来车间行稳致远长远发展奠定了坚实基础。

 

/四川威斯卡特 梁淼


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