榜样力量 | 迎着困难上,耐着性子干——记五一劳动模范罗健的“数据攻坚”奋进之路
作者:四川波鸿来源:四川波鸿发布时间:2026-05-21浏览次数:24次
2025年初,四川威斯卡特盐亭车间的机加技术经理罗健,在笔记本上写下了三个目标:刀具降本50万、人均班产提升至46件、工废率压到1.2%。
每一个目标背后,都对应着一个“老大难”问题:刀具成本高、产能上不去、废品降不下来。
这一次,他选择的武器不是蛮力,而是数据。过去一年,他把车间变成了一个“数据试验场”——从刀具寿命到产线节拍,从废品原因到切削参数,他用一张张表格、一条条曲线,把模糊的经验变成了精确的决策。没有捷径,没有奇迹,只有一条朴素的信念:迎着困难上,耐着性子干,这是罗健的劳模底色。
刀刃向内:79万降本从哪里来
刀具成本,是机加工车间的第三大开支,是产品干得好、干得快的保障。
“罗经理是不是太激进了,去年已经完成了125万降本,今年还能再降这么多吗?”有人私下嘀咕。
罗健没有解释太多,他要做的第一件事,是把每一把刀的“账”重新算清楚。
他带领刀具技师,把车间里36款产品使用的刀具全部梳理了一遍,分析每把刀寿命、成本和报废原因。发现硬质刀具异常崩断损失10余万元,刀柄类损坏了8万元,同类产品存在刀具匹配差异化严重的问题,他制定了五点策略:首先,硬质刀具能多次修磨,修磨成本只占新刀成本15%,制定刀具寿命要基于可换不能断,要打破3次修磨次数的常规思维,刀具设计要复核修磨余量,能修尽修;其次,同类产品用得好的刀具要横向验证并应用推广,要做好刀具统型,减少采购库存和管理成本;再次,针对寿命不达预期或不稳定的情况,调试人员要增强成本意识,优化验证切削参数,针对非瓶颈工序中的刀具使用,不能只图“快”,无效的“快”也是浪费;然后,损坏的刀柄要重新评估,探寻维修再利用的道路;最后是老大难的问题要大胆尝试,只要试了就有改善可能。
到生产现场,收集现场信息,结合财务数据,重点突破,持续改善,全年下来,刀具成本净降79万元,比预期50万元目标超额58%。财务成本专员评价道:“罗健的降本,不是靠压供应商,也不是靠省材料,而是靠把每一分钱的流向搞清楚。这种‘刀刃向内’的功夫,比砍价难得多。”
崩刀异常占比下降45%,降低刀具成本的同时,确保车间达成工废率1.2%的目标;完成3款涡轮壳沟槽刀片统型,3款差壳车刀片统型,有效减少刀具安全库存和非标刀具呆滞风险;实现了液压刀柄和车刀杆的维修再利用;刀具修磨次数整体大于3次,部分刀具修磨次数突破8次。刀具技师刘工评价道:“看似不可能完成的工作,罗经理带领我们瞄准数据耐心去干,最终都实现了,传授的不仅是经验,更是改善的勇气和信心。”

检查日常刀具更换情况,确保刀具精度稳定可靠
效能革命:人均班产从37.5到50.2
降本是“省”,人效提升是“挖”——从现有的设备和人员里,挖出更多产能。罗健的方法依然是:用数据说话。
“蹲”出来的改善
P01差壳产线是第一个试点。当时的班产能只有95件,离客户要求的120件差了一大截。罗健的“笨办法”是——蹲产线。
他拿了一个秒表、一个笔记本,从毛坯上料开始,一个工位一个工位地掐时间。装夹用了多少秒?换刀用了多少秒?切削走刀有没有多余路径?操作工取放零件要走几步?他像一台人肉数据采集器,整整跟了三个班次。
“那几天他就一直站在我身后,我干活都有点紧张。”操作工刘师傅笑着说,“他问的问题很实在,比如‘我把这个装夹问题解决了,你能多做几件’。”
罗健不但听了,而且立刻动手改。在不新增投资情况下,他利用闲置老旧设备,将立加瓶颈工序细化分解,结合定位要求不高的工序,自制简易定位芯轴,成功消除立加瓶颈;他用通用低价值软爪替代了液压夹具,从根本上解决了夹具清理吹屑难的问题,装夹CT减少15s,优化了走刀路径,让刀具少跑“冤枉路”,加工CT减少12s。
双管齐下,班产能从95件飙升到120件,增长26%。
六把钥匙打开人效天花板
单点突破之后,罗健把经验系统化。他总结出六大举措:人效分析、工艺优化、布局调整、刀具优化、标准制定、人员技能提升。每条产线一张整改清单,完成一项销一项。
他发现的问题很琐碎但很致命:某条线的设备分布太远,操作工每班次多走几百米;某道工序的标准作业指导书还是一年前的版本,早已不适用;几个新员工技能不熟练,拖慢了整线节拍;有几把刀寿命不高,操作工需要不断地换刀和调试检验尺寸。
他一个一个问题去抠。重新绘制车间布局图,并调整到位;分析现有岗位人员作业负荷率,依托数据,通过SOS作业指导书定岗定员定责;通过线平衡分析,找出瓶颈工序,要做到“工艺合理、刀具稳定”,让好刀发挥价值,减少换刀和无效操作;指导工艺人员上线,为操作工培训新的岗位内容和注意事项。
年末的数据让团队眼前一亮:12条产线的人均班产出从37.5件提升至50.2件,效率提升34%。在未增加一名操作工的前提下,支撑了公司全年产能和利润的双增长。
而这一切的背后,是108次换型调试任务的顺利完成,是5款产品在4条产线上共用调度的一天天优化,是对产线平衡、产能潜力和人员安排的一次次深度挖掘。
生产经理赞扬道:“罗健改的不是某一条线,而是一整套打法的逻辑。34%的人效增长背后,是无数次现场跟班、无数次小改进积累出来的。”
组织召开精益生产启动会,沟通交流意见,制定改善目标和推进计划
所有的降本、提质、增效,最终都要靠每一天、每一次操作来兑现,敢动刀斧是胆识,肯下针功是底色。
迎着困难上,是不回避、不推诿、不绕着走,这是罗健面对“老大难”时的选择。
耐着性子干,是蹲下去、算清楚、改到位,这是罗健日复一日的行动。
在罗健身上,我们看到了新时代劳模的朴素模样:不是惊天动地的壮举,而是把每一件小事算到极致、把每一个问题跟到底的韧劲。他让团队相信了一件事:数据不会骗人,耐心不会辜负人。而劳模,就是在最平凡的岗位上,把“不可能”变成“可能”的那个人。
文/四川威斯卡特 赵霜
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